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崖門大橋?yàn)殡p向四車道高速公路,設(shè)計車速120km/h;通航水位2.87m(黃海高程);通航底寬≥
主橋采用雙塔單索面,墩、塔、梁固結(jié)的混凝土斜拉橋,橋梁全長
圖2 崖門大橋主橋橋型布置
(1)主墩基礎(chǔ)
主墩樁基為Φ
圖3 主墩基礎(chǔ) 圖4 基礎(chǔ)施工
(2)索塔
索塔為空心直塔,塔頂標(biāo)高為+
圖5 索塔 圖 6索塔施工
塔柱采用爬升模板逐段連續(xù)施工(圖 6),有索區(qū)安裝勁性骨架固定錨管與環(huán)向預(yù)應(yīng)力鋼筋,孔道采用真空輔助壓漿工藝。在主塔施工至2/3塔高時,由于主塔振動特性相對不利,采用了TMD技術(shù),對橋塔進(jìn)行抑振,取得了明顯的減振效果。
(3)拉索
在單塔,統(tǒng)一斷面中有4根斜拉索,主橋斜拉索共200根,兩端采用張拉端型錨具。在張拉過程中,采用主塔端張拉,主梁端錨固。為PES7-109~PES7-199規(guī)格的PE、PU雙層防護(hù)半平行熱鍍鋅拉索,最長的索重為11.786t,長度為
圖7 拉索結(jié)構(gòu)圖
(4) 箱梁掛籃施工和施工控制
主梁為倒梯形的單箱五室混凝土箱梁,梁高
圖9 箱梁施工圖
崖門大橋主梁邊跨與中跨均能做到高精度合龍,合攏精度在±
(1)主跨
(2)首創(chuàng)沿海地區(qū)樁基施工海水造漿技術(shù),崖門大橋處于海水區(qū)域,以往在內(nèi)河常用的普通方法無法造出海水泥漿,而國外用于石油鉆井的造漿材料價格昂貴。施工單位自主研制出了性能穩(wěn)定的海水泥漿,并設(shè)計了渦流泥漿處理罐,替代進(jìn)口產(chǎn)品。解決了海洋橋梁樁基施工的一個重要難題。
(3)首創(chuàng)基于二次調(diào)索基礎(chǔ)上的綜合調(diào)索設(shè)計技術(shù) ,該技術(shù)克服了傳統(tǒng)的確定斜拉橋合理受力狀態(tài)方法的局限性,全面考慮梁、塔、墩和斜拉索的受力綜合了一系列方法,并主動在箱梁施工階段將索力分兩次張拉到位。使梁和索的應(yīng)力更均勻合理,確保結(jié)構(gòu)安全,并降低造價。在一套完善的監(jiān)控技術(shù)的配下,第二次調(diào)索工作一舉成功,避免了以往斜拉橋施工中被迫多次調(diào)整索力的現(xiàn)象,爭取了寶貴的工期。
(4)首創(chuàng)單索面斜拉橋牽索掛籃,施工單位自行開發(fā)了單索面牽索掛籃,該掛籃前支點(diǎn)由斜拉索牽引,在現(xiàn)澆過程中,可多次調(diào)整索力和標(biāo)高,為控制主梁線形提供了極大的便利。同時還具有減少澆注過程中箱梁的內(nèi)力、減少用鋼量約資金等優(yōu)點(diǎn)。于2002年獲國家專利,為國內(nèi)外首創(chuàng).
(5)主塔施工抗風(fēng)振技術(shù),崖門大橋處在臺風(fēng)多發(fā)區(qū),橋位處還存在峽谷風(fēng)效應(yīng),大風(fēng)不斷,常年超過8級風(fēng)的時間達(dá)100天以上,大風(fēng)造成橋塔的抖振嚴(yán)重影響了施工安全。工程技術(shù)人員成功研制了安裝在橋塔頂部的TMD質(zhì)量調(diào)諧阻尼器, 該設(shè)備加工簡單,使用方便,減振倍率最高達(dá)53.4%,達(dá)到國際先進(jìn)水平。它的使用,使大橋爭取了約40天的工期。
崖門大橋建設(shè)的《崖門大橋單索面牽索掛籃》項目獲得國家實(shí)用新型專利、《崖門大橋沿海地區(qū)大直徑海水造漿施工技術(shù)研究》項目獲得廣東省科學(xué)技術(shù)獎勵三等獎、《崖門大橋主塔施工抗風(fēng)減振措施研究》項目獲得廣東省科學(xué)技術(shù)獎勵三等獎、《廣東省西部沿海高速公路崖門大橋》榮獲第六屆詹天佑土木工程大獎。
設(shè)計單位:廣東省公路勘察設(shè)計院
施工單位:廣東省長大公路工程有限公司
混凝土用量:68
鋼材用量:13 376.8t
造 價:3.60億元
建成日期:
(1)施工中的照片
崖門大橋主墩樁基施工圖
崖門大橋主墩施工夜間圖
崖門大橋全橋施工狀況圖